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裂解炉混合器裂纹分析及解决
来源:中沙(天津)石化设备管理部,天津 300270 | 作者:史宝明、梅琼 | 发布时间: 2024-03-27 | 212 次浏览 | 分享到:

(中沙(天津)石化设备管理部,天津 300270)


摘  要:中沙裂解炉混合器本体发生大面积开裂,通过对失效混合器本体的宏微观分析,并结合裂解炉原料系统运行工况,找出了混合器本体开裂的主要原因,通过优化制造工序及工艺运行数据,解决了混合器本体易开裂及裂解炉无法长周期运行的问题,提高了裂解炉运行可靠性,作为典型故障模式成功处理案例,为裂解炉的长期特护管理工作指明了方向。

关键词:裂解炉  混合器  裂纹开裂   晶间敏感 


前 言

中沙(天津)石化有限公司裂解炉共12台裂解炉,除单台年产20万吨乙烯炉为2021年投用,其他裂解炉为2010年1月原始开车投用,单台炉能力10万吨乙烯/年,采用ST/Lummus合作的SL-1型炉。在2022年3月开始,重质原料裂解炉(5#)原料蒸汽混合系统陆续出现裂纹穿孔问题(图1)导致停炉检修。

图1.1混合器整体检测a与局部裂纹b

1 混合器介绍

稀释蒸汽(DS)来自稀释蒸汽发生系统,通过DS总管进入炉区,稀释蒸汽(DS)在稀释蒸汽过热段(DSSH)过热后,通过混合器(单炉6台)与外混合喷嘴中的进料和稀释蒸汽(HC+S)混合,实现进料的完全汽化后排出。

混合器内部介质为烃类及稀释蒸汽,操作压力范围为(0.33-0.48)MPaG,操作温度范围(560-610)℃。

混合器立式安装,本体结构如图2-22,筒体及接管法兰材质为ASME A240 TP347H,筒体尺寸508mm,厚度16mm,进出口尺寸均为DN150,法兰压力等级300lb,设计压力0.8Mpa,设计温度 650℃,设计寿命设计按15年考虑。

图2-1混合器本体结构图                                                                                                                   图2-2混合器焊缝分布图

停炉检修期间对该台裂解炉其他混合器进行了NDT(无损检测)排查并水压试验,结果如图2-2及表2.1。

表2.1 原始裂纹缺陷特征及分布

注1:缺陷特护主要以裂纹为主,且表现为同一焊道多段裂纹出现,裂纹总和约为焊道长度10%,且偶有未熔、气孔情况。

注2:混合器水压实验压力,经分析小组讨论并依据SHS03001-2019《管式裂解炉维护检修规程》对流段管试压规定试压。部分裂纹未裂透,PT(表面液体渗透)检测未发现裂纹特征,但X光(射线)检测发现存有内部裂纹,水压显示合格。


2 原因分析

为更准确判断裂解炉混合器裂纹发生的原因,开展如下两项重点工作:

1)全面排查裂解炉原料混合系统,排查隐藏缺陷。

2)收集失效管段缺陷特征,分析裂纹产生原因,制订长周期可靠性措施,。

2.1 原料混合系统排查

裂解原料经裂解炉排烟模块(管系1)进入裂解炉对流段,经过两段预热,两段混合(管系2)后再次过热(管系3)进行辐射炉膛(管系4)。本次排查数据不包括管系2中混合器本体部分。排查数据见下图表:

图3-1原料混合模块简图及排查数据

从原料混合系统排查情况来看,裂解炉对流段管系统运行正常,未发现明显缺陷,本次裂解炉混合器本体缺陷为单一事件,混合器裂纹缺陷可定义为典型问题分析并处理,重点开展本炉型混合器裂纹分析原因,及时采取有针对性措施,同时开展相同炉型同位置的缺陷排查跟踪治理工作。 

2.2 检验与分析

宏观检验

混合器本体内壁及外部裂纹检查,裂纹由内避起裂沿厚度方向扩散,共观察到30条裂纹,其中穿透性裂纹8条,未穿透裂纹22条,垂直于焊缝裂纹共28条

 

图3-2 混合器焊道本体内壁及外部裂纹

混合器本体筒体测厚16mm,与设计厚度一致,内表无明显凹坑及腐蚀痕迹,内表焊缝有内凹、凸起及焊瘤等焊接缺陷,初步确认单面焊双侧成形导致的成型缺陷,为原始制造缺陷。

 

图3-3内表焊缝成型缺陷

室温拉伸及冲击试验

对混合器本体取样化学分析,混合器锥体及筒体母材化学成分均符合AMSE A240对347H材质的成分要求。

对混合器本体取样进行室温拉伸试验,试验结果见表3.2,混合器锥体和筒体母材屈服强度、拉伸强度和断后伸长率均符合AMSE A240对347H材质的室温拉伸性能要。

表3.1 混合器本体化学成份分析(wt.%)                                                                                                   表3.2 室温拉伸试验结果

对混合器本体母材及焊缝附近进行冲击试验,母材与焊缝附近材料的冲击吸收功相当,仍具有一定的冲击韧性。              


晶间腐蚀敏感性试验

对混合器锥体和筒体母材取样开展预先固溶处理,做对比实验。

试件预先处理:试样1 进行20小时晶间腐蚀试验(铜-硫酸铜-16%硫酸溶液),试样2固溶处理。弯曲测试:晶间腐蚀试样1均发生开裂,原样均未裂。固溶处理试样2和原样均未开裂。 

 

图3-4图3-5金相组织(主裂纹及细小裂纹)  


金相观察及能谱分析

通过扫描电镜观察如下图:混合器锥体和筒体金相组织均为奥氏体,晶界有碳化物析出;观察到混合器锥体和筒体有由内壁向外壁扩展的裂纹,裂纹延晶界扩展,有分叉,焊缝及焊缝热影响区发现裂纹,表现为在主裂纹附近观察到大量沿晶的细小裂纹,整体呈龟裂状。

EDS能谱分析无Cl元素成份,分析显示,组织均为奥氏体,晶界上有细条状析出物,晶内有颗粒状析出物。晶间析出物为碳化铬和碳化铌;晶内颗粒状析出物为碳化铌。晶间碳化物析出,表明混合器材料发生敏化。  

      

图3-6典型析出物微区EDS能谱分析结果


综合试验分析结果

混合器材质TP347H标准组织为奥氏体,晶间界有碳化物析出,为典型敏化组织,且晶间腐蚀敏感性试验结果也表明材料发生敏化,混合器壁厚无明显减薄,焊道及焊缝热影响区发现裂纹,表现为在主裂纹附近观察到大量沿晶的细小裂纹,整体呈龟裂状。开裂与焊接接头相关,主要集中在焊缝或热影响区等应力集中部位。

内表焊缝有内凹、未焊透及焊瘤等焊接缺陷,内壁成型不良、焊后余高大,与筒体母材相比,焊接接头局部应力集中,未焊透会严重降低焊缝的疲劳强度。经过12年服役,混合器焊接残余应力衰减,应力较小,因此扩展较慢,观察到多处发生开裂且大部分裂纹均未穿透,观察原始缺陷焊道B3B4、A2A3及C2C3,均为应力较集中的部位,在冷热升降温过程中,热应力导致的变开会加速延迟裂纹的扩展。

混合器材质为TP347H稳定化奥氏体不锈钢,服役温度为450~700℃,处于不锈钢敏化温度区间(图3-7 斜线部分),材料敏化与温度和时间相关,混合器运行期间服役温度区间大致相当,随着服役时间增加,敏化程度逐渐增加。

图3-7奥氏体不锈钢晶间腐蚀趋势

超温加速敏化为微观结论,长期处于服役温度区间会导致晶间腐蚀敏感开裂。应力开裂为宏观结论,应力集中会加速延迟裂纹或敏感开裂的扩展。


结论分析探讨

综合以上分析,超温加速敏化和应力开裂是混合器本体发生大面积开裂的主要原因。下面这两个方面深入讨论。

混合器入口稀释蒸汽(DS)由管网(190℃)引来后经过对流段模块三预热(见图3-1中管系2),已预热后温度(工艺包要求不大于617℃),而入口稀释蒸汽(DS)实际运行温度600-700℃,偶有750℃运行情况出现,混合器入口温度明显偏高。

混合器入口(HC+S)温度情况,年趋势图实际运行温度:420-500℃。混合器出口温度情况(趋势图):450-520℃,高于工艺包最高温度453℃。

 

图3-8入口蒸汽温度

图3-9 入口原料温度

图3-10出口混合温度

混合器入口稀释蒸汽(DS)由管网(190℃)引来后经过对流段模块三预热(见图3-1中管系2),已预热后温度受控于裂解炉裂解深度。

长期以来重质炉原料初馏点低组份偏轻,明显低于设计值,对流段模块三操作温度高于需求量,造成混合器运行温度偏高,加剧材料晶间腐蚀,材质劣化使混合器使用寿命降低。

应力开裂, 混合器由上封头、中间筒体和下锥体组成,采用ASME SECⅡ A-358/A358M 高温用电熔焊奥氏体铬镍合金钢管焊接而成,即中间筒体及锥体为有缝管,会留有组对残余应力。侧进高温DS蒸汽(600-700℃)热流会对弯头急转处产生流体冲蚀及应力集中(图),冷加工后未采取固熔处理的部件硬度可达HB350以上,所以在制造过程中,对急转部件,如封头、锥体、焊接件及焊接道采取稳定化及固溶处理,降低硬度。 

图3-11本体应力集中部位                                                                                图3-12固溶处理曲线


3 实施措施

3.1确定实施方案

根据分析结论,形成以下3项实施方案

第一项,整体更新混合器,应力集中部位采取稳定化固溶处理。

第二项,优化原料配比,适当降低管网DS初始温度,避免混合器长时间处于敏化温度区间。

第三项,停炉排查同型号裂解炉混合器,及时维护或更新混合器

3.2方案实施

母材在加工前就进行稳定化,制造过程包含固溶处理过程,固溶曲线参考ASME SECⅡ A-358/A358M,1100℃保温1小时水冷的固熔处理(图3-12)。尤其是封头及封头附近焊道部分,加工后硬度验收标准:1区2区3区及4区,要布氏硬度185HB以下(图3-13)。同时在接头焊接过程中应确保单面焊双面成型质量,避免出现焊瘤、内凹及未焊透情况发生。


图3-13本体硬度验收分区

对于BA105炉混合器进行了本体整体更新,同时进行工艺调整,将原始DS蒸汽产生段进行了工艺降温调整,确保正常运行阶段模块过热后温度控制在450℃以下,目前重质油炉原料混合系统运行正常,处于设计范围。

目前公司裂解炉负荷处于低负荷运行,重质原料炉均阶段停炉,参考BA105炉成功经验,制订策略开展了其他裂解炉混合器排查,混合器本体缺陷情况与BA105类似,已制订跟踪计划并更新。


4 结论

裂解炉原料混合系统作为裂解炉的核心系统,其服役时间及运行可靠性直接影响裂解炉的长周期稳定运行,作为典型故障模式成功处理案例,为裂解炉的长期特护管理工作指明了方向。



参考文献

[1]  裂解炉混合器规格书 天津100万吨/年乙烯及配套项目

[2]  ASME SECⅡ A-358/A358M 高温用电熔焊奥氏体铬镍合金钢管标准规范

[3]  ASME SA-240SA-A240M-07 ASME SA-240 SA-240M-2017 压力容器和一般用途用耐热铬及铬镍不锈钢板、薄板和钢带标准规范

[4]  ASME SEC II A SA-312/SA-312M-2002   无缝焊接奥氏体不锈钢管道规范.ASTM A312/A312M-00b


通讯作者:史宝明,从事设备管理工作